【壓縮機網】運行溫度降低20℃,設備振動值明顯下降,各項指標均優于改造前水平——3月19日,福建福海創石油化工有限公司大型空壓機軸瓦國產化改造項目交出亮眼“成績單”。這臺化工生產的核心設備成功換上國產化攻關的“中國軸瓦”,標志著我國企業實現了高轉速軸瓦國產化技術的關鍵突破,打破了國外長期以來的技術壟斷。
在化工生產中,空壓機一刻不能停歇,作為其“關節”部分的軸瓦常年承受巨大壓力和摩擦。過去,生產高轉速軸瓦的核心技術掌握在國外廠家手中,軸瓦一旦出現受力不均導致的“偏磨”或溫度過高引發的“燒瓦”等問題,企業就將面臨高昂的采購成本和漫長的供貨周期,生產節奏被打亂。
面對這一“卡脖子”難題,福海創公司設備管理團隊從材料、結構與潤滑三方面入手,對軸瓦進行全面升級。在材料上,將關鍵部件更換為導熱性能更優的鉻銅材質,大幅提升散熱效率,從根源上消除“燒瓦”隱患;在結構上,采用更先進的自適應設計,讓軸瓦能根據受力情況自動微調,實現載荷均衡分配,有效避免“偏磨”;在潤滑上,優化進油口設計,使潤滑油流動更順暢,形成更穩定的油膜保護層,顯著降低部件磨損。
優勢還體現在生產和安裝效率上。籌備階段,團隊攻克安裝空間受限、成本控制等難題,協調供應商優化生產流程,將軸瓦制作周期從常規的4個月壓縮至40天;現場安裝環節,團隊僅用6小時便精準完成軸瓦更換與調試,最大程度減少對生產的影響。
品質管控是國產化替代的關鍵。團隊對改造質量實施全流程嚴格把關:圖紙審查階段逐項核對關鍵參數,安裝階段堅持數據復核“零容忍”,投用階段實時監控運行參數。目前,換上新軸瓦的空壓機運行平穩,各項性能指標均達到預期,驗證了改造方案的科學性與可靠性。
“改造從根本上消除了空壓機運行隱患,保障生產線連續穩定運行,徹底打破依賴進口、受制于人的被動局面,同時大幅降低維修成本,為企業降本增效開辟新路徑。”福海創黨委書記、董事長連毅敏表示,接下來,企業將總結梳理此次改造經驗,形成可復制的技術標準,為后續更多關鍵設備的國產化替代打下基礎。
【壓縮機網】運行溫度降低20℃,設備振動值明顯下降,各項指標均優于改造前水平——3月19日,福建福海創石油化工有限公司大型空壓機軸瓦國產化改造項目交出亮眼“成績單”。這臺化工生產的核心設備成功換上國產化攻關的“中國軸瓦”,標志著我國企業實現了高轉速軸瓦國產化技術的關鍵突破,打破了國外長期以來的技術壟斷。
在化工生產中,空壓機一刻不能停歇,作為其“關節”部分的軸瓦常年承受巨大壓力和摩擦。過去,生產高轉速軸瓦的核心技術掌握在國外廠家手中,軸瓦一旦出現受力不均導致的“偏磨”或溫度過高引發的“燒瓦”等問題,企業就將面臨高昂的采購成本和漫長的供貨周期,生產節奏被打亂。
面對這一“卡脖子”難題,福海創公司設備管理團隊從材料、結構與潤滑三方面入手,對軸瓦進行全面升級。在材料上,將關鍵部件更換為導熱性能更優的鉻銅材質,大幅提升散熱效率,從根源上消除“燒瓦”隱患;在結構上,采用更先進的自適應設計,讓軸瓦能根據受力情況自動微調,實現載荷均衡分配,有效避免“偏磨”;在潤滑上,優化進油口設計,使潤滑油流動更順暢,形成更穩定的油膜保護層,顯著降低部件磨損。
優勢還體現在生產和安裝效率上。籌備階段,團隊攻克安裝空間受限、成本控制等難題,協調供應商優化生產流程,將軸瓦制作周期從常規的4個月壓縮至40天;現場安裝環節,團隊僅用6小時便精準完成軸瓦更換與調試,最大程度減少對生產的影響。
品質管控是國產化替代的關鍵。團隊對改造質量實施全流程嚴格把關:圖紙審查階段逐項核對關鍵參數,安裝階段堅持數據復核“零容忍”,投用階段實時監控運行參數。目前,換上新軸瓦的空壓機運行平穩,各項性能指標均達到預期,驗證了改造方案的科學性與可靠性。
“改造從根本上消除了空壓機運行隱患,保障生產線連續穩定運行,徹底打破依賴進口、受制于人的被動局面,同時大幅降低維修成本,為企業降本增效開辟新路徑。”福海創黨委書記、董事長連毅敏表示,接下來,企業將總結梳理此次改造經驗,形成可復制的技術標準,為后續更多關鍵設備的國產化替代打下基礎。


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